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南通某电镀厂实例分享(电镀喷镀纯水设备系统污染分析及清洗)目前膜技术脱盐工艺得到了广泛的应用 ,但是因为预处理工艺及处理效果、水质的变化等原因会产生各种污染。所以膜系统的清洗则成了膜技术应用关键问题之一。小编就某电镀厂纯水系统的膜污染情况进行了分析,根据污染物的成分选择合适的清洗剂进行清洗,实践表明该清洗效果良好。近年来,也有很多文章介绍反渗透膜的污染原因和清洗方法。但是,在实际操作中,还是需要根据实际情况对清洗工艺和方法进行调整。
一,该电镀厂电镀喷镀纯水设备运行情况介绍:
某电镀厂的纯水系统包括砂滤与活性炭两过滤、超滤及反渗透膜,通过此系统把地表水或者自来水制成电导率≤10us/cm合格的生产用水,即纯水。该纯水系统自2018年投入使用至2020年5月,使用自来水为进水水源。虽然当地的自来水水质时好时坏,因为有良好的预处理系统作为屏障,所以纯水系统的运行状况基本稳定,出水水质能够达到设计标准。但是至2020年5月后,纯水系统运行工况明显变差,产水水量和水质均下降,各段间压差也明显增加,为此厂方对反渗透膜进行化学清洗。但清洗不久后系统产水量随之下降,出水水质不理想,说明清洗效果并不理想。到7月份整个系统的运行状况变得更差,膜系统经过清洗后性能仍无法得到有效恢复。
二,电镀喷镀纯水设备系统的污染原因分析及清洗方案的设计
1.1系统的污染原因:通过查看运行记录及纯水系统的现场情况,结合以往的工作经验,可以判断出造成纯水系统污染的原因主要有以下几个方面:
1)浓缩比过高由于自来水的水量不足,厂方增加了反渗透系统的浓水回流比,其直接的结果是造成系统排污不足,浓缩比过高,这就导致系统过度浓缩。而过度浓缩会使系统结垢的风险急剧增加,而系统一旦结垢,主要表现为标准透水量下降,脱盐率降低。值得一提的是,即使过度浓缩时间很短,一旦生成碳酸钙结晶体,也会引发结晶的生长蔓延。
2)阻垢剂的加药量不足从2019年3月份开始阻垢剂的加药量存在不足的情况。甚至出现了很长有段时间都没有投加阻垢剂的情况。系统投运以来,阻垢剂的加药量需一直维持在2ppm~3ppm左右,但是从3月份以来的运行数据可以看出,用量明显低于该数据,期间甚至出现较长时间没有投加药剂的情况。药剂的投加量不足,没有起到完全的阻垢作用,给系统的运行带来了污堵的风险。
3)进水水源问题
2018年7月份开始由于自来水供水不足,厂方决定使用地表水(水库水)作为进水水源。当时地表水的处理系统没有建成,厂方仅利用悬浮式取水设备直接从水库中取水。但因水库有进行鱼类养殖,而且水库水的铁、锰含量均较高,所以使用水库水作为进水水源,给系统带来了很大的危害。
2.2 电镀喷镀纯水设备清洗方案的设计:
结合现场的情况及上述污染原因分析,可以知道整个膜系统存在严重的结垢、有机物污染、微生物污染、甚至是铁污染等。因为污染较为严重,单一药剂的清洗已经无法恢复膜性能。为此,东莞佳洁针对该情况确定了超滤膜及反渗透膜两套不同的清洗方案。
2.2.1 超滤膜系统的清洗
超滤膜的清洗方法分三步:
1)配制2%柠檬酸,松动污堵物、清洗垢类及松动金属氧化物。清洗药液温度调到35℃ ~40℃。pH值控制在 3.0~3.5。循环清洗60min,浸泡2h,然后再循环清洗60min。清洗后用超滤膜产水冲洗干净;
2)次氯酸钠杀菌。配置80ppm 的次氯酸钠对系统进行循环杀菌,时间为1小时,杀菌后也用超滤产水冲洗干净;
3)添加氢氧化钠调节pH 值为10.0~11.0,温度控制在35℃ ~40℃。循环清洗60min,浸泡2h,然后再循环清洗60min。
2.2.2 反渗透膜的清洗
反渗透膜清洗方法也分为三步:
1)配置2%柠檬酸,松动污堵物,清洗垢类及松动金属氧化物。清洗药液温度调到35℃ ~40℃。pH 值控制在3.0~3.5之内。循环清洗 60min,浸泡2h,然后再循环清洗60min,清洗完后用超滤膜产水冲洗干净;
2)杀菌。配置100ppm的反渗透专用杀菌剂对系统进行循环杀菌,时间为1小时,杀菌完成后用超滤膜产水冲洗干净;
3)添加氢氧化钠调节pH值为10.5~11.0。温度控制在35℃ ~40℃。循环清洗60min,浸泡2h,然后再循环清洗60min。
2.2.3 清洗效果
清洗方案确定后,清洗操作是清洗效果良好的有效保证。在清洗过程中,需要控制清洗液的温度、pH 和清洗流量等参数在清洗方案设计的范围内。若污染的情况比较严重,则可以采取循环清洗、浸泡、再循环清洗的方式,可获得较好的清洗效果。此方法适用于电镀喷镀纯水设备的清洗。
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